电子技术与软件工程
Electronic Technology & Software Engineering
电子技术Electronic Technology
飞行模拟机EMM运动系统典型故障分析与处理
王泰龙
(东航技术应用研发中心上海市201700 )
摘要:本文对飞行模拟机E M M运动系统典型故障分析与处理进行了研究。飞行糢拟机主要功能为飞行员提供基本的飞行训练、熟悉 飞行航路等。飞行训练中真实体感不可或缺。糢拟机的运动系统便是提供真实体感的关键因素。当运动系统出现故障,电动作动筒无法升 起时,需要逻辑上从简单到复杂进行故障排查与分析,发现故障源头,从而到解决办法。
关键词:I)级模拟机;E M M运动系统;电动作动筒;接口板卡
飞行模拟机是在地面上模拟飞机在空中飞行和运动的一个综合
性训练设备。通过对飞行模拟机E M M运动系统的主要组成结构进
行介绍和分析,并且根据训练过程中发生的故障现象,进行诊断和
处理。
1模拟机系统概述
模拟机全称全动飞行模拟机(F F S,Full Flight Simulator),也
被称为全功能模拟机。全动模拟机完全按照真实驾驶舱构建,使用
电力和液压系统驱动,能够模拟几乎全部特殊情况并提供近乎真实
的运动体感,是当今航空公司飞行员训练不可或缺的设备。飞行员
在这类模拟机上的训练,可以折算为真实飞行经历。
模拟机是以软硬件相关技术于虚拟环境中模拟人员在操作装备
时,所面临的视觉、听觉、触觉、动觉及装备操作反应等真实现象。
全动模拟机共有4个级别,从低到高为A-D,D为最高级模拟机。
模拟机的组成主要由驾驶舱、运动系统、控制载荷系统、视
景系统、计算机系统、接口系统、教员台、音响系统等构成。其中
运动系统为模拟机提供/六自由度(S u r g e,S w a y,H e a v e,Roll,
Pitch and Y a w),保证了飞行训练的真实性,是模拟机系统的重中
之重。
2 E_l运动系统概述
目前东航技术应用研发中心装备的模拟机为D级模拟机,由
C A E公司制造,其电动运动系统(E M M运动系统)平台由M O O G
公司提供,该E M M运动系统采用全新的电动作动筒来驱动整个驾
驶舱平台。运动系统的变压器将电源通过电磁过滤器(E M I)后接
入运动控制柜。E M I对电磁干扰的过滤作用是双向的,不仅可以过
滤输入外电对运动系统的干扰,亦可以抑制运动系统对其他设备的
干扰。
2.1组成部件介绍
2.1.1电动作动筒C E M A)
即我们常说的模拟机的“腿”。E M A的工作原理是将旋转运
动转换为直线运动:当电流加载到定子上,定子旋转转子,并带动
螺杆。螺母与外筒组件沿着螺杆径向运动,外筒进行伸长或收缩运
动。电动作动筒具有优秀的动态响应、可靠性高、低噪音、低震动
等特点。作动筒相关组件介绍:
(1) 滚珠丝杆组件,其主要作用为将旋转运动转换为直线运动,紧公差使定位更加精确以及可以使内部摩擦力降到最低,将负载能
力大幅提升。
(2) H I P E R F A C E®编码器,位于作动筒底部。其主要功能为
将电机位置信号编译成电信号,并反馈给电机(电机旋转1/32768
圈对应滚珠丝杆伸缩25/32768毫米),提供速度、位置、整流信息等,
通过R S-485与电机通讯,与滚珠丝杆组件同轴且精度高达12位。
(3)缓冲/减震组件,是一种关键安全组件,目的为使滚珠 丝杆在伸缩过程末端减速。内有密封储油囊与氮气囊,在滚珠丝杆
伸长与收缩过程中都能起到保护作用。(4)缓冲/减震组件接线,由回位开关和压力开关组成。回
位开关触电闭合表明作动筒回归初始位置;压力开关触点闭合表明 缓冲/减震组件内压力大于lOOpsi。当压力低于l O O p s i时,运动系 统不会工作。
2.1.2 作动筒驱动(M O T O R D R I V E)
电机控制组件接受来自运动计算机M o t i o n P C的作动筒位置 命令,对每个作动筒电机进行伺服控制
(包括速度与位置)。电源部分包含电源设备与逻辑电路,以驱动作动筒电机。控制组件 D S2110 Control H e a d 通过Sercos 接口与M o t i o n P C 进行频率为l K H z的通信,监控电机可能发生的错误情况(如短路,超温等)。
2.1.3作动筒归位部件(R T H)
作动筒归位部件(R T H),即归位部件(Return T o H o m e)。主要包括回位控制器、动态制动电阻、48V蓄电池系统、回位热敏 电阻以及蓄电池充电器。该组件起到非常重要的安全作用一一使作 动筒电机失电后,运动平台能够以安全速度落下。失电可能是由于 紧急关断、错误情况或者是运动机柜断电导致的。每条作动筒配备 有两块电阻,一块与接触器C R5、C R6和C R7连接,另一块与回 位控制器连接。电阻可以按需调整,使每条作动筒收缩的速度相匹配。比如在E P O情况下,内部链路检测到故障条件,同时接通 48V直流电源,由电池组提供给R T H供电,R T H开始接通动态阻 滞电阻电路,使作动筒缩回过程中产生的电动势能够被阻滞电路消 耗掉。
2.1.4 接口板卡(I F B)
负责运动控制机柜内各组件之间的通讯。包含一块F P G A,用 来控制各逻辑线路的运行,输出24V直流电以及与P L C相连,为 其提供接口通讯等功能。
2.1.5 M O O G计算机
M O O G计算机,是运动系统的控制中心。通过Firewire与 O P S e r v e r相连,接受其发布的位置命令。通过S e r c o s光纤,将位 置命令转发给电机组件。拥有基于视窗W i n d o w s用户界面,可以 用来监控系统状态,配置软件参数或对运动系统进行人工操作。
2.1.6仿真计算机
该计算机是运动系统的重要组成部分,通过运行能够对实际的 对象和环境进行科学的模拟,从而实现飞机自由运行发动机推力和 飞行系统科学模型的实时运转,从而对飞行模拟器进行有效的管理。
2.1.7操纵系统模拟器
操纵系统模拟器,根据真实飞机的操作感觉和实际的感知,脚 蹬的位置移动以及操纵的力度根据飞行的情况具体而定。飞机模拟 E M M运动系统即采用了一种高水平的自动系统来模拟操纵杆的位移。
2.2工作过程简介
当安全回路中的电压、温度、短路过载情况、远程E M O、
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动态制动电阻以及回位系统等一切正常时,运动系统才可以正常启动并运行。当运动系统正常加载后,E M A升起。运动系统通过 M O O G P C,受到H O S T i十算机以及M C L P C控制。M O O G i十算机 将运行系统软件,同时将各种配置文件加载到相关的软件中,为运 动系统的运行做好准备。
3典型故障分析及处理
3.1故障现象
某日早上飞行员反映A320#5模拟机运动无法升起,检查发现 Control L o a d i n g可以接通,但运动无法加载。经工作人员前往运动机房检查后发现M C L L O G I C上显示故障信息为“R T H Interlock Failure”,E M M柜内的接口板卡(I F B)上三个红灯亮。若不及时 排除故障,飞行员就无法在训练时感受真实的体感,从而达不到相 关的训练效果。并且模拟机的每场训练花费较高,若故障排除不及 时,将直接造成公司的经济利益受损。
软件故障通常都是在视觉系统混乱的过程中,使得通道无法正 常的开启,而通常我们都认为它已经开启了。如果在L E D指示灯 己经提示出现问题,要想查到问题出现的抢戏原因就是要通过通 讯系统来获得信息,帮助我们对这些事物进行深入的诊断和分析这 种方法能够帮助我们来证明是不是某一个
开关或者某个输入系统使 得通道没有打开。视景系统是一个相对复杂的系统,需要对各个部 分各个结构有充分的了解和认识,并且结合具体的实际工作去诊断 和排除。这样才能够将故障发生率降低到最小。
3. 2分析与处理
根据发生的故障,我们首先分析是运动系统计算机宕机导致该 故障的发生,参照常见故障的处理方法,迅速采取如下处置措施:首先复位M O O G P C上的M O T I O N B A S E软件,无效;接着 复位M C L L O G I C,无效。
采取上述二个复位措施后,系统仍然不能正常,说明了运动系 统计算机正常,经分析E M M柜可能存在问题,接着采取了下述措施复位E M M柜,报错,I F B红灯亮,M O T I O N B A S E无法完成 初始化;重新启动M C L P C计算机并重新load,无效。
上述复位、重启措施实施后,系统仍然不能正常,进一步的分 析,判断可能M O O G P C的相关配置文件存在错误,根据该分析结 果,修改M O O G P C的相关配置文件,故障依旧。
由于在前两天A320#5出现过m o t i o n无法升起的故障,结合 故障信息“R T H Interlock Failure”,我们依次检查了6个R T H的 J1-2与J1-3管脚之间的电压,发现前两个R T H正常(24V),后 四个异常(
0V),考虑到6个R T H之间是串联结构,判断错误可 能发生在R T H-C处,由于R T H-C出错,导致R T H-D,E,F也出错。
根据以上分析与判断,我们使用备件替换R T H-C,并将其周围 连线进行紧固,故障依然不能排除,由于担心备件也是坏的,交换 R T H-C与R T H-D,故障仍然存在,基本确定不是R T H-C本身的问题。
由于R T H向上有很多接线与I F B相连,经分析后,我们怀疑 I F B有问题,故借用了相同件号的I F B进行替换,替换后发现故障 依然存在,且A320#5的I F B在其他模拟机上可以正常使用,基本 排除I F B本身故障的可能性。
继续检查并紧固E M M柜内各种接线以及保险丝,未发现问题,考虑到R T H-C本身无问题,怀疑可能是R T H-B对R T H-C的输出 有问题,更换R T H-B后,故障依旧不能消除。于是怀疑E M M端 故障可能己经清除,但是S I M N O D E中相关数据可能未恢复正常,将S I M N O D E重新启动,故障仍然存在。
各个相关部件的问题己经排除,怀疑是接线的问题,由于没有 详细的E M M柜内部的图纸,并且目视无法分辨具体管脚之间的互 联关系,向M O O G人员咨询后得到了 I F B与R T H之间的接线图以 及相关故障排除建议,根据图纸我们详细检查了多组接线的通路情况,最后发现I F B上的P18-J8管脚与R
T H-C上的J1-3管脚之间断路,
将两处接头内的接线分别剥出试验后发现P18-J8管脚的接触不良,
将其重新安装、紧固处理后故障排除。
3. 3总结
这是一起典型的E M M运动系统故障案例,与常见的故障有着
很大的不同。常见故障情况下,只需要复位运动系统计算机或是重
启电源即可,这次故障原因却难以寻,较为复杂。
此次典型故障的分析与处理,整个过程中首先根据故障信息发
现R T H-C的接头管脚之间电压异常,然后根据这一线索由简单到
复杂逐级排查,按照容易操作的优先以及可能性大的优先的方式,
确定各个环节与部件是否有问题,最后出了问题所在。分析与处
理过程中遇到的最大困难在于没有详细的E M M柜内部图纸,无法
按图索骥,快速确定故障。另外,此次故障排除过程,也说明即使
是平时不会触碰并且不受振动的接线也存在接触不好的可能性,虽
然是小概率事件,但也有可能是引起故障的罪魁祸首。
4改进方法
在今后模拟机的维护过程中,出现类似故障,应从下列几方面
入手:
(1)首先我们应查阅相关的手册,依据所列引起故障的可能 性逐一检查。在检查没有问题的前提下,再开始逐级向上进行排除,
最终确定故障的位置。另外,在无备件的情况下,利用交换法能够
很有效的帮助我们确定故障的方位和排查工作的顺利进行,准确的
定位可以有效地遏制故障的夸大化,以造成更大的问题出现;
(2)平时应妥善保管并整理E M M运动柜、M c l p c、M o o g P c 等相关机器图纸,当遇到不常见的或者较复杂的故障时,按图索骥
才能快速确定故障,锁定部件,解决问题。若发现相关图纸缺失,
应及时向厂商索要,补充完整;
(3)制定详细且完备的检修计划,将运动系统机柜、电缆、开关和连接是否正常、运动系统机柜清洁与滤网定期更换、运动作
动筒清洁与检查等项目加入检修计划。由于部分模拟机使用年限较
长,各类仪表的接口及其连接线经常会发生接触问题,检查及排除
故障时应着重留意;
(4)将此次典型故障案例编制在维修教案中,供大家进一步 分析与探讨,进一步完善分析排查流程,从而快速准确地判断故障,
并行之有效地予以排除。
通过对飞行模拟机E M M运动系统各结构详细的介绍,并对系
统运行中发生的故障进行分析和思考,摸索了这起典型故障的诊断
以及排除的方式,使故障得以较快地排除,保证了飞行训练的正常
开展。在今后飞行模拟机的维护过程中,只有不断地进行摸索和尝
试,才能够降低故障的发生频率,有效地排除问题,更好的保障飞
东航飞行员招聘
行训练任务的完成。
参考文献
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作者简介
王泰龙( 1996-),男,江苏省泰州市人。南京航空航天大学自动
化专业毕业,大学本科学历。现在东方航空公司技术应用研发中心
工作,助理工程师。
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